#2發(fā)電機振動原因分析及處理過程
針對法國阿爾斯通公司330MW機組發(fā)電機振動問題進行分析,將振動處理的經(jīng)過進行論述,找出造成振動的主要原因,供分析同類型問題時做為參考。
[關(guān)鍵詞] 發(fā)電機 振動 維修處理
1 #2發(fā)電機振動產(chǎn)生經(jīng)過
蒙達(dá)公司#2發(fā)電機組系北重-阿爾斯通公司生產(chǎn)的T255-460型,該機組采用自激式旋轉(zhuǎn)二極管無刷勵磁系統(tǒng),冷卻方式為水-氫-氫。#2發(fā)電機組于2003年3月份進行了投產(chǎn)后的首次標(biāo)準(zhǔn)性大修,修前未發(fā)現(xiàn)機組有任何異常狀況。在4月30日機組啟動并網(wǎng)后各運行參數(shù)正常。第二天巡視發(fā)現(xiàn)勵磁機端蓋垂直振動值達(dá)0.14mm。已經(jīng)嚴(yán)重超出了振動監(jiān)督的合格范圍,隨即停機進行了檢查處理。以下詳細(xì)介紹處理經(jīng)過及原因分析。
2 前兩次處理經(jīng)過及原因分析
2.1 2003年5月1日停機后,根據(jù)出現(xiàn)振動的部位分析,主要集中在勵磁機本體處。而且勵磁機的電樞是懸掛在發(fā)電機轉(zhuǎn)子端部,造成振動的可能性極大。勵磁機解體后檢查未發(fā)現(xiàn)安裝有異常情況,重新校核聯(lián)軸節(jié)的螺栓力矩為1470N.m,勵磁機電樞外圓端部擺度測試值如表1
表1 勵磁機電樞外圓端部擺度數(shù)值
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對應(yīng)點 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
數(shù)值(mm) |
0.01 |
0.03 |
0 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
兩對稱點的代數(shù)差均小于0.08mm(標(biāo)準(zhǔn)),說明該點的安裝質(zhì)量符合要求。勵磁機裝復(fù)后沖車至3000r/min,勵磁機端蓋垂直振動值達(dá)0.22mm。根據(jù)振動情況可以看出勵磁機檢查未出效果。隨后邀請西安熱工研究所專家來廠協(xié)助診斷,為了盡快消除振動,對勵磁機電樞端部平衡塊進行了配重試驗,通過3次增減電樞端部平衡塊,使得振動消除發(fā)電機#7、#8瓦處的軸振和瓦振明顯降低,于2003年5月14日,并網(wǎng)帶負(fù)荷運行,啟動后振動測試數(shù)據(jù)如表2
表2 首次帶負(fù)荷的振動測試值
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名稱 |
負(fù)荷 MW |
#7瓦 |
#8瓦 |
端蓋 | |||
|
⊥ |
= |
⊥ |
= |
⊥ |
= | ||
|
瓦振 μm |
120 |
14 |
20 |
23 |
37 |
60 |
47 |
|
280 |
0 |
15 |
18 |
7 |
7 |
32 | |
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軸振 μm |
120 |
31 |
29 | ||||
#2機組啟動后,經(jīng)有關(guān)專家和蒙達(dá)公司專業(yè)人員共同分析,一致認(rèn)為造成發(fā)電機振動的主要原因為
1)發(fā)電機和勵磁機內(nèi)部存在碰磨,集中表現(xiàn)在勵磁機電樞部位;
2)汽輪發(fā)電機組存在膨脹不均勻和熱變形。
2.2 #2機大修后從5月14日啟動后運行至7月份,發(fā)電機振動未發(fā)現(xiàn)異常情況。當(dāng)進入夏季高溫時,發(fā)電機的冷、熱氫溫度提高大約15℃,此時發(fā)電機
的振動發(fā)生了明顯的變化,2003年10月14日測試振動的結(jié)果如表3
表3 機組運行5個月后的振動測試值 ,
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負(fù)荷 MW |
軸振(μm) |
瓦振(μm) | ||
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#7 |
#8 |
#7 |
#8 | |
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330 |
65.5 |
54.3 |
68.2 |
112 |
對運行中振動跟蹤結(jié)果進行分析,得出以下結(jié)論
1) 發(fā)電機內(nèi)氫氣溫度對勵磁機振動的影響特別敏感,振動大小隨著氫氣溫度的變化而變化
2)機組無功負(fù)荷的變化,對勵磁機振動的影響也較大。#2機組的無功負(fù)荷一般只保持在30Mvar左右,無功負(fù)荷升高后勵磁機的振動明顯增大。
運行一段時間后,勵磁機的外部振動再次達(dá)到0.11mm左右。根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,于2004年3月16日停機小修,再次對勵磁機振動進行處理。勵磁機揭蓋檢查后在其端部增加平衡塊75g,發(fā)電機#7、#8振動分別降至0.012mm至0.016mm,通過配重后調(diào)整氫氣溫度和無功負(fù)荷,運行不久以后勵磁機部位的振動值又上升到了0.13mm,發(fā)電機組在振動超標(biāo)的情況下維持運行。
3 #2機組B級檢修中對勵磁機振動的分析及處理
3.1振動影響著整個汽輪發(fā)電機的安全可靠運行,而且超過允許值的振動將帶來許多危害,大致可以分析為以下幾個方面:
1)引起動、靜部分磨擦,并且加速這些部件的磨損,產(chǎn)生偏磨。
2)使某些部件產(chǎn)生過大的動應(yīng)力、導(dǎo)致疲勞損壞,其中以軸瓦鎢金碎裂及燒損軸瓦居多。
3)使汽封、油封間隙加大而降低機組熱效率。
4)引起某些堅固件的斷裂和松脫,如軸承座地腳螺栓斷裂、松動。
5)使定子鐵芯疊片或定子繞組絕緣損壞引起短路
根據(jù)水電部對3000r/min的汽輪發(fā)電機的軸承振動幅值的規(guī)定如表4:按這一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定判斷,#2勵磁機的振動處在不合格的范圍內(nèi),這將對發(fā)電機組的運行造成極其嚴(yán)重的危害,所以,必須停機進行振動處理。
表4 汽輪發(fā)電機的軸承振動標(biāo)準(zhǔn)
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轉(zhuǎn)速(r/min) |
優(yōu) |
良 |
合格 |
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3000 |
20μm以下 |
30μm以下 |
50μm以下 |
3-2 前次大修中發(fā)電機存在并處理的異常情況
1) 發(fā)電機#7瓦軸頸處有3道劃痕,其中最嚴(yán)重的一處寬4mm,深2.5mm,對該劃痕進行了微弧焊處理,并更換#7瓦。
2) 汽輪機的高、中壓缸前后軸封及隔板汽封有磨損,對磨損嚴(yán)重的汽封進行更換,整個通流部分間隙調(diào)整在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
3) 低、發(fā)中心高低偏差0.75mm,對發(fā)電機兩側(cè)基礎(chǔ)進行的調(diào)整,使中心高、低差達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求0.04mm,左右0.00
4) 勵磁機電樞與發(fā)電機轉(zhuǎn)子連接的剪切銷釘中有一個犯卡,通過檢修現(xiàn)場的手段未能拔出,原位進行了回裝。
5) 經(jīng)試驗檢測出有3個旋轉(zhuǎn)二極管反向耐壓超標(biāo),用天平稱重后保證質(zhì)量不變的情況下進行更換,避免由于質(zhì)量不平衡造成振動。
根據(jù)上次大修中發(fā)電機存在以及處理的問題,分析了造成機組振動的原因,決定利用#2機組B級檢修的機會對發(fā)電機進行解體檢修,對機組的振動問題做一次徹底處理。
3-3 B級檢修中對發(fā)電機振動的處理經(jīng)過
發(fā)電機長期在振動超標(biāo)的情況下運行,造成的危害是顯而易見的,這樣下去對機組安全穩(wěn)定造成極大的危害。北方聯(lián)合電力公司會同北京汽輪電機有限公司的相關(guān)專業(yè)人員,組織召開了#2機組處理振動的專題會議,決定進行發(fā)電機解體檢查,并且對轉(zhuǎn)子返廠做動平衡試驗。
3.3.1停機前做發(fā)電機空載無勵磁狀態(tài)下的振動測試,結(jié)果如表5:
表5 2005年大修前空載測試振動
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負(fù)荷 MW |
軸振(μm) |
| ||
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#7 |
#8 |
#7 |
#8 勵磁機 | |
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0 |
17.9 |
42 |
18 |
26 60 |
3.3.2轉(zhuǎn)子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常
3.3.3發(fā)電機解體后檢查處理的項目及內(nèi)容
1)發(fā)電機轉(zhuǎn)子返廠,進行了轉(zhuǎn)子單獨以及轉(zhuǎn)子與電樞一體的動平衡測試,動平試驗完全合格。
2)轉(zhuǎn)子回裝前的絕緣電阻,直流電阻及交流阻抗測試合格。
3)對#7瓦軸頸處微弧焊處理的劃痕進行檢測,發(fā)現(xiàn)其中一處高出0.14mm,經(jīng)過研磨后使軸頸光滑并達(dá)到一致
4)#7軸承下瓦鎢金局部受損,將#7軸承更換為原始安裝時所用的軸承,并對軸承球面進行刮研,使得接觸合格。
5)勵磁機電樞與轉(zhuǎn)子連接的剪切銷釘間隙稍大,所有銷釘重新制作并更換。
6)發(fā)電機定子繞組端部振型模態(tài)試驗及引出線的固有頻率測試均合格
7)冷卻器內(nèi)部固定螺栓檢查,緊固狀態(tài)良好
8)發(fā)電機定子調(diào)整墊片原為多個鐵皮墊疊加,本次檢修全部更換為不銹鋼墊片,而且每處不超出三片,沿發(fā)電機縱向呈階梯狀布置,左右厚度完全相同。
9) 發(fā)電機與低壓轉(zhuǎn)子重新調(diào)中心,二者圓周差<0.005mm,端面差<0.005mm,對輪連接后調(diào)整其同心度<0.03mm
3.3.4運行中轉(zhuǎn)子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常
3.3.5勵磁機安裝的關(guān)鍵點
#2發(fā)電機組的勵磁機是旋轉(zhuǎn)無刷勵磁系統(tǒng),勵磁機懸掛在發(fā)電機的轉(zhuǎn)子端部,勵磁機電樞對發(fā)電機的振動影響特別大,所以勵磁機安裝過程中有以下一些工序應(yīng)嚴(yán)格要求;
1)電樞安裝如圖1所示,d和d1直徑尺寸差值(即間隙)應(yīng)≥0.6mm,若<0.6mm,應(yīng)修整導(dǎo)桿絕緣層
外圓(d)

2) 電樞安裝后慢轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子,用百分表檢查圖2中A、B、C、C、D、E、F各部位的外圓跳動偏差,C點部位外圓跳動兩對標(biāo)稱點的代數(shù)差應(yīng)≤0.20mm,間隙K≤H1-H。將各組數(shù)據(jù)調(diào)整在合格范圍.。

3)勵磁機電樞的安裝。檢查電樞所帶的平衡塊一定要緊固,軸銷與銷孔只有0.01mm的間隙,否則會造成安裝困難或晃度過大。
4)轉(zhuǎn)子接地檢測裝置回裝時,要將發(fā)射器底座邊緣與止口配合好,避免發(fā)射器裝偏,引發(fā)勵磁機的擺動。
4、結(jié)論
引起汽輪發(fā)電機組振動的原因有很多,主要有電磁和機械方面。發(fā)現(xiàn)振動超標(biāo)后一定要仔細(xì)判別振動原因。
4.1為了確定是否屬于電磁方面的原因,首先應(yīng)觀察三相電流是否平衡,如不平衡則產(chǎn)生100HZ的振動;其次,再保持負(fù)荷值一定,在較大范圍改變勵磁電流,觀察勵磁電流對振動的影響,如果隨其變化,振動也急劇變化,就表明振動原因是轉(zhuǎn)子繞組存在匝間短路。
4.2為了確定是否屬于機械方面的原因,可保持勵磁電流一定,若振動隨著有功負(fù)荷變化,則表明振動是由于機械原因引起的,通常應(yīng)在汽輪機上或在汽輪機與發(fā)電機聯(lián)軸部位上尋找原因,如果振動值較大,而且不隨勵磁電流或負(fù)荷的變化而變,這種現(xiàn)象也屬于機械原因引起。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機械振動。主要表現(xiàn)為50HZ和100HZ兩個頻率;50HZ的振動主要由轉(zhuǎn)子不平衡引起,并通過軸承、端蓋偉給機座,減小的辦法就是提高轉(zhuǎn)子大齒和小齒兩個方向的剛度不同引起的
4.3機組檢修后的安裝,一定要嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求進行,技術(shù)數(shù)據(jù)調(diào)整在合格的范圍內(nèi),盡量避免由于安裝、調(diào)試的質(zhì)量原因而造成振動,使發(fā)電機組在優(yōu)良振動的條件下穩(wěn)定運行。
| 公司名稱: | 湘潭電機修理廠(湘潭電機維修中心) |
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