50MW汽輪發(fā)電機組增容改造
介紹50 MW汽輪發(fā)電機組的增容改造的實施方案及運行情況。通過改造,機組的發(fā)電出力增加了10 MW,同時降低了汽耗、減少煤耗,大大提高機組的安全性與經(jīng)濟性。
關(guān)鍵詞:汽輪機;增容改造;經(jīng)濟性
隨著技術(shù)的不斷發(fā)展與用戶對抽汽機組要求的提高,早期50 MW抽汽機組在經(jīng)濟性、自動化程度、電熱負荷調(diào)整的靈活性等方面已不能適應(yīng)部分用戶的要求。為了提高機組的效率、出力及降低機組的發(fā)電煤耗,北京全三維動力有限公司與哈爾濱汽輪機廠聯(lián)合對某電廠的50 M W機組汽輪機通流部分進行了改造,使機組在原額定參數(shù)、額定蒸汽流量下提高了出力,改后機組增容為60 MW,且通過實驗可證實機組運行的安全性和經(jīng)濟性均得到了相應(yīng)的提高。
1設(shè)備技術(shù)規(guī)范
某電廠5號機為上海汽輪機廠生產(chǎn)的C50-90/13-1型高壓、單缸、沖動、抽汽冷凝汽式汽輪發(fā) 電機組,發(fā)電機型號為QFS-60-2型。額定主汽溫度535 ℃,額定主汽壓力8.83 MPa,額定蒸 汽量310 t/h,機組共有六段抽汽,第一、三、四、五、六段抽汽為不調(diào)整抽汽,其中第四段抽汽已堵死,第二段抽汽為調(diào)整抽汽。機組共18級葉輪,第一級為速度級,第八級為中壓單列級,其它15級為壓力級。回?zé)嵯到y(tǒng)為2個高壓加熱器、3個低壓加熱器、1個除氧器。
2機組存在問題及改造方案
2.1機組存在問題
該機組的額定負荷為50 MW,1981年9月投產(chǎn),設(shè)計最大電負荷為60 MW,最大熱負荷為230 t /h 。該廠熱負荷一直在最大負荷工況下運行,而電負荷卻只能在額定電負荷50 MW工況下運行。其原因是低壓缸部分葉片存在設(shè)計強度不足的問題,為避免斷葉片問題出現(xiàn),只能降低低壓缸出力,允許帶額定負荷50 MW。因此,增容改造的重點是對末四級葉片改型更換。北京全三維動力有限公司與哈爾濱汽輪機廠對該電廠5號機組認真分析和充分論證測算后,決定改造機組的通流部分,以提高機組的安全可靠性及經(jīng)濟性,同時也解決低壓缸通流部分葉片強度不足的問題。
2.2改造目標、方案及主要技術(shù)措施
2.2.1改造目標
(1) 提高機組效率:低壓缸通流部分(末四級)改造可降低熱耗約75 kJ/kW·h,若再改造 其余通流部分的隔板靜葉可降低熱耗約250 kJ/kW·h。
(2) 增加機組出力:機組設(shè)計工況、純凝汽工況的出力均為60 MW,可長期連續(xù)安全運行。
(3) 提高機組自動化水平。
(4) 解決包括低壓缸葉片強度、推力瓦溫度、前汽封漏汽等技術(shù)問題。
(5) 改造在正常的大修周期內(nèi)完成。
2.2.2改造方案
本次改造采用舊轉(zhuǎn)子,舊聯(lián)軸器,通流其余部分全部采用新設(shè)計及制造的零部件,改造內(nèi)容包括:噴嘴組、全部動葉、全部隔板、隔板汽封、汽封環(huán)、徑向推力聯(lián)合軸承、第3級隔板套。
?。?)調(diào)節(jié)級噴嘴組葉柵,采用子午面收縮靜葉柵。新設(shè)計的噴嘴組采用靜葉根部與噴嘴內(nèi) 環(huán)整體銑制,葉頂和外環(huán)焊接結(jié)構(gòu),確保葉片與頂部子午面型線的加工制造精度。
?。?)調(diào)節(jié)級動葉片由于噴嘴葉柵采用了子午面收縮型線,相應(yīng)調(diào)整動葉片安裝角;同時光順動葉型線,使型線曲率更加光滑,減少型線損失;動葉頂部采用自帶冠圍帶,并用燕尾形成連接;徑向汽封齒由三道增至四道。
?。?)壓力級隔板葉柵分別采用分流葉柵、彎扭靜葉柵、“后加載”龜頭等截面和變截面靜葉柵等先進技術(shù),降低葉柵流動損失。
?。?)壓力級隔板均采用焊接隔板。
(5)動葉型線優(yōu)化,采用高效葉型,減少葉型損失。動葉頂部全部采用自帶冠圍帶,低壓部分采用內(nèi)斜外平結(jié)構(gòu),通流子午面光順。
?。?)為提高葉片的強度,取消全部拉筋。
?。?)各級動葉片靜強度及動強度Ab值均有較大提高,能適應(yīng)抽汽量從0~230t/h變工況的需要。
?。?)末級、次末級根部高反動度設(shè)計以及末級靜葉根部子午面設(shè)計。末級葉片進汽側(cè)鑲焊 司太立合金,次末級動葉進汽側(cè)電火花強化。
3改造后機組的主要技術(shù)指標和性能
3.1汽輪機級數(shù)
1個單列調(diào)節(jié)級+7級壓力級+1個旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)級+8級壓力級。
3.2性能保證值
?。?)汽輪機額定工況(出力60 MW,抽汽量160 t/h)下汽輪機熱耗6 537kJ/kW·h,缸效率82%。
(2)汽輪機經(jīng)濟工況下熱耗6 222 kJ/kW·h,缸效率82%。
?。?)純凝汽60 MW工況熱耗9 695 kJ/kW·h,缸效率82%。
(4)最大抽汽量可達230 t/h。
?。?)帶負荷運行狀態(tài):
軸振最大值(峰-峰值)≤80μm
各方向瓦振最大值(峰-峰值)≤25μm
臨界轉(zhuǎn)速下:
軸振最大值(峰-峰值)≤140μm
各方向瓦振最大值(峰-峰值)≤75μm
4機組改造前后的效益比較
由表1可見,改造后在50 MW負荷下熱耗率降低了409 kJ/kW·h,如果該機組年運行8 000 h,按熱耗率每降低1 kJ/kW·h年可節(jié)標煤16 t計,全年節(jié)煤6 546.4 t;按該廠完成的標煤單價235.87元計,年可節(jié)約人民幣154.4萬元。改造后機組在60 MW工況下運行與改前50 MW工況相比,熱耗降低了801.5 kJ/kW·h,由此可見,機組在60 MW工況下運行更經(jīng)濟。
5結(jié)論
此次改造,由于采用了更符合蒸汽流動流型設(shè)計的葉片,使機組的葉片效率得以提高,同時因取消了葉片拉筋,也使葉片的強度得以改善,機組改造后基本上消除了事故隱患,使機組可用率提高,修理費用大為降低。故安全性與經(jīng)濟性均不同程度地得以改善。機組改造后,運行工況更趨合理,電負荷調(diào)整靈活性、適應(yīng)性增強,可保證60 MW負荷安全連續(xù)進行。故建議為充分發(fā)揮機組的效益,改造后的機組盡量保證在60 MW工況下運行。
| 公司名稱: | 湘潭電機修理廠(湘潭電機維修中心) |
| 聯(lián) 系 人: | 胡經(jīng)理 |
| 聯(lián)系電話: | 0731-58626841 |
| 手 機: | 13367420761 |
| 公司郵箱: | 2547364023@QQ.COM |
| 公司網(wǎng)址: | http://www.m.haloandellis.com/ |
