萍鄉(xiāng)發(fā)電廠705號(hào)發(fā)電機(jī)定子線圈損壞原因及處理
分析了一起125 MW雙水內(nèi)汽發(fā)電機(jī)線圈損壞的原因,介紹了處理經(jīng)過(guò),提出了反事故技術(shù)措施。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);線圈;損壞處理
1 705號(hào)發(fā)電機(jī)情況簡(jiǎn)介
型號(hào): QFS-125-2;
生產(chǎn)廠: 上海電機(jī)廠;
出廠編號(hào): 125S090;
投運(yùn)日期: 1993年12月30日;
大修時(shí)間: 1995年5月,1997年7月。
2 事故簡(jiǎn)介
2.1 事故前系統(tǒng)運(yùn)行方式
705號(hào)機(jī)組單機(jī)經(jīng)220kV萍跑線、萍袁線并入系統(tǒng),704、705號(hào)主變運(yùn)行,0號(hào)高備變處于熱備用;705號(hào)機(jī)帶有功負(fù)荷為120 MW。
2.2 事故經(jīng)過(guò)
1999年2月21日18:25,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)705號(hào)發(fā)電機(jī)本體處有燒焦味,匯報(bào)后,值長(zhǎng)令汽機(jī)、電氣運(yùn)行人員對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查,并加強(qiáng)監(jiān)視。18:44發(fā)現(xiàn)該發(fā)電機(jī)靜子線圈窺視孔靠近勵(lì)磁機(jī)端冒煙,值長(zhǎng)令打閘停機(jī),時(shí)間為18:45。
運(yùn)行人員打開(kāi)勵(lì)側(cè)窺視孔用滅火器噴射。事故前后靜子線圈、出水、鐵芯溫度如表1所示?! ?
3 事故原因
事后,對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行了全面檢查試驗(yàn),在抽出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子后,發(fā)現(xiàn)勵(lì)側(cè)26號(hào)槽上層線圈端部主絕緣開(kāi)裂,樹(shù)脂熔化噴出,3號(hào)槽下層線圈端部主絕緣也有明顯開(kāi)裂(26號(hào)槽上層與3號(hào)槽下層線圈共一個(gè)水電接頭)。
2月25日用內(nèi)窺鏡探測(cè)到總進(jìn)水管不銹鋼頭子對(duì)應(yīng)勵(lì)側(cè)36槽上線圈處有10×30mm異物堵塞,拆開(kāi)定子線圈內(nèi)冷水總進(jìn)水閥,發(fā)現(xiàn)密封墊圈已破損,開(kāi)孔取出異物后,正好與該密封墊破損部分吻合。分析認(rèn)為:發(fā)電機(jī)靜子線圈內(nèi)冷水總進(jìn)水法蘭密封墊圈破損,進(jìn)入發(fā)電機(jī)進(jìn)水總匯水管后堵塞了26號(hào)上槽線圈和3號(hào)下槽線圈,引起線圈斷水過(guò)熱,停機(jī)后斷冷卻水時(shí),該堵塞物下落到36號(hào)上層線圈處。
4 處理 4.1 絕緣損壞情況
事故發(fā)生后,即吊開(kāi)發(fā)電機(jī)兩側(cè)端蓋,進(jìn)行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)都有環(huán)氧樹(shù)脂噴出,勵(lì)側(cè)更加明顯,于是抽轉(zhuǎn)子進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)過(guò)熱線圈均為勵(lì)側(cè)26號(hào)上和3號(hào)下,說(shuō)明是該線圈水接頭與進(jìn)水總匯水管接口處堵塞斷水所致,其余線棒未見(jiàn)過(guò)熱痕跡,而且發(fā)電機(jī)未出現(xiàn)絕緣擊穿,無(wú)任何電氣參數(shù)異常。經(jīng)內(nèi)窺鏡查出原因后,故障部位縮小在以上兩根線棒上。由于下層線圈更換困難,我們將26槽上層線棒端部絕緣剝開(kāi)后,對(duì)3號(hào)槽下層線棒進(jìn)行了仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)了明顯的外絕緣開(kāi)裂。為了消除事故隱患,經(jīng)省電力公司、贛能股份有限公司、省電力試驗(yàn)研究所、上海電機(jī)廠、萍鄉(xiāng)發(fā)電廠組成的專(zhuān)家組確定,將26槽上層和3槽下層線圈進(jìn)行了更換。
4.2 線圈更換過(guò)程中工藝及其有關(guān)試驗(yàn)
4.2.1 拆舊線圈
要折出3號(hào)槽下層線棒,必須拆下26上、27上、28上、29上、30上、31上、32上、33上、34上、35上、36上、1上、2上、3上、共14根線棒。先將以上線棒水電接頭鼻端處手包絕緣剝開(kāi),用火焊焊開(kāi)水電接頭、實(shí)空芯銅棒,折除有關(guān)線棒槽楔。在拆除舊線圈過(guò)程中,有兩根上層線棒絕緣被拉傷,其中34上絕緣明顯有碰傷,27上線棒做絕緣試驗(yàn)時(shí)擊穿。還有一根線棒引水接頭在拆的過(guò)程中被擊壓變形,后由上海師傅用火焊補(bǔ)好修復(fù)。
4.2.2 新線圈處理
將備品線棒放置在發(fā)電機(jī)平臺(tái)做好的架子上,抹凈表面,用壓縮空氣吹凈空芯銅棒,用2500V兆歐表測(cè)絕緣電阻,均在5000 MΩ以上,交流耐壓31.45kV,1分鐘,電容電流在48mA以下;
對(duì)備品線圈機(jī)外進(jìn)行1 MPa/8h水壓試驗(yàn),無(wú)滲漏。
4.2.3 拆除后舊線圈處理及試驗(yàn)
拆除上層線圈共14只,下層線圈1只,除26上、34上、3下為明顯絕緣損壞外,其余線圈用壓縮空氣吹干凈后,交流耐壓26kV,有27上線圈擊穿,其余10根線棒全部通過(guò)試驗(yàn),且電容電流在35mA以下。
對(duì)留在機(jī)內(nèi)與已取出線圈又有機(jī)械聯(lián)系的下層線圈,在拆開(kāi)兩側(cè)引水管后,將此12根線棒連接起來(lái),吹干水后,測(cè)絕緣電阻350 MΩ(2500V兆歐表),耐交流24kV,總電容電流為410mA,合格。
4.2.4 下線棒過(guò)程中工藝及試驗(yàn)
先下3號(hào)槽下層線圈,下完后,做交流耐壓27kV,電容電流為42 mA;接著下完所有上層線圈,上線圈全部通熱水10分鐘整形。
對(duì)恢復(fù)后的所有上層線棒(除兩根連接有引出線的外),在打完槽楔后做交流26kV通過(guò);
上下層線圈間,上層線圈槽楔絕緣全部更換。
4.2.5 線棒焊好接頭后試驗(yàn)
a 靜子繞組直流電阻測(cè)試數(shù)據(jù)列于表2
b 水壓試驗(yàn)
加壓至0.6 MPa,8小時(shí)無(wú)滲漏
c 流量試驗(yàn)
將兩側(cè)引水管全部拆除后,加水壓0.1 MPa,時(shí)間15s,其試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示
4.2.6 線圈整形、固化
完成線圈固定后,將線圈端部絕緣包好,按制造廠標(biāo)準(zhǔn)調(diào)好固化劑,綁好絳波繩,將端部固定。
為了對(duì)更換的靜子線圈進(jìn)行烘潮并加速環(huán)氧樹(shù)脂的固化,須對(duì)繞組進(jìn)行加熱,我們采用通內(nèi)冷水的方法,即利用鍋爐蒸汽注入內(nèi)冷水箱,加熱內(nèi)冷水,將內(nèi)冷水泵開(kāi)起來(lái),內(nèi)冷水由總進(jìn)水閥進(jìn),總出水閥出,進(jìn)行循環(huán)加熱,控制進(jìn)水溫度在90±5℃。
線圈兩側(cè)在測(cè)點(diǎn)8、10、12鐘點(diǎn)位置實(shí)測(cè)溫度,控制在80±5℃內(nèi),經(jīng)過(guò)32小時(shí)加熱,用水冷電阻測(cè)試儀測(cè)量三相繞組對(duì)地絕緣電阻,穩(wěn)定6小時(shí),在1000 MΩ以上。
4.2.7 線圈修復(fù)后絕緣鑒定試驗(yàn)
4.2.7.1 定子繞組端部手包絕緣施加直流電壓測(cè)量
DL/T596-1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定:手包絕緣引線接頭、汽機(jī)側(cè)隔相接頭,在100 MΩ電阻上的電壓降為2000V以下;端部接頭和過(guò)渡引線關(guān)聯(lián)塊,在100 MΩ電阻上的電壓降為3000V以下。我廠采用表面電位法的正接線方式,即定子繞組通水(內(nèi)冷水電導(dǎo)率為2μs/cm),三相繞組短接外加13.8kV直流電壓(Un),用手持式高壓電壓表測(cè)量線棒各端部電位。試驗(yàn)數(shù)據(jù)列入表4?! ?
第一次測(cè)量數(shù)據(jù)中有汽側(cè)26號(hào)、勵(lì)側(cè)29號(hào)、32號(hào)端部接頭不合格。
處理過(guò)程:經(jīng)重復(fù)測(cè)量和分部測(cè)量,汽側(cè)26號(hào)接頭B處電壓為4500V,勵(lì)側(cè)29號(hào)接頭A處電壓為13700V,勵(lì)側(cè)32號(hào)接頭A處電壓為8600V。上海電機(jī)廠技術(shù)人員分別在汽側(cè)26號(hào)接頭C處、B處下方加包硅橡膠絕緣帶,在勵(lì)側(cè)29、32號(hào)接頭A處、C處加包硅橡膠絕緣帶。經(jīng)過(guò)處理后,汽側(cè)26號(hào)接頭電壓為100V,勵(lì)側(cè)32號(hào)接頭電壓為20V。
通過(guò)上述試驗(yàn),可以作出小結(jié):705號(hào)發(fā)電機(jī)定子繞組端部手包絕緣試驗(yàn)數(shù)據(jù)全部在標(biāo)準(zhǔn)值以?xún)?nèi),試驗(yàn)合格。
4.2.7.2 定子繞組局部放電試驗(yàn)
試驗(yàn)?zāi)康闹饕菣z測(cè)發(fā)電機(jī)是否存在局部放電,測(cè)量放電起始電壓和熄滅電壓,測(cè)量放電強(qiáng)度即局部放電量。
試驗(yàn)回路如附圖所示
圖中:Cx—試品 Ck—耦合電容(2100pf) Zm—NO.4檢測(cè)阻抗
M—DST局放儀、SS-5702示波器 Uo×Co方波
試驗(yàn)步驟:
空載下,測(cè)量試驗(yàn)變壓器的放電量;
帶上繞組后,對(duì)整個(gè)測(cè)量回路進(jìn)行放電量校正;
升壓過(guò)程中讀取放電起始電壓;
升壓至8kV,穩(wěn)定后進(jìn)行局部放電量的測(cè)量;
降壓過(guò)程中讀取放電熄滅電壓;
三相繞組分相進(jìn)行。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)列于表5中
通過(guò)試驗(yàn),可作出如下結(jié)論:《發(fā)電機(jī)定子繞組環(huán)氧粉云母絕緣老化鑒定導(dǎo)則》(DL/T492-92)中的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn):測(cè)量整相繞組的局部放電量,在試驗(yàn)電壓Un/√3下的最大局放量一般在10000PC以?xún)?nèi)。出現(xiàn)局放量偏大現(xiàn)象,應(yīng)首先排除定子繞組表面臟污和潮濕現(xiàn)象。局放量達(dá)30000-40000PC時(shí),應(yīng)引起高度重視并注重歷年變化。本次試驗(yàn)數(shù)據(jù)在正常值范圍內(nèi),試驗(yàn)合格。
4.2.7.3 定子繞組交流耐壓試驗(yàn)
三相分別加交流22kV,耐壓1分鐘通過(guò),A、B、C相電容電流分別為725、725、715mA
4.3 進(jìn)轉(zhuǎn)子,扣端蓋,發(fā)電機(jī)裝配好并通合格冷卻水(電導(dǎo)率為5μs/cm以下)后,進(jìn)行了以下試驗(yàn):
a 用ZC-37型水電阻測(cè)試儀測(cè)試絕緣電阻,結(jié)果列入表6
5 反事故措施及建議
5.1 反事故措施
a 定子水系統(tǒng)密封圈更換為四氟乙烯材料,并經(jīng)常加以檢查,大修中一定要拆裝,并注意密封圈大小與閥孔要相配。
b 加強(qiáng)對(duì)發(fā)電機(jī)組溫度巡測(cè)儀的檢查,確保各測(cè)點(diǎn)溫度顯示正確,能真實(shí)反映發(fā)電機(jī)的運(yùn)行狀況。
c 機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)定子線圈、鐵芯、進(jìn)出水溫度的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)溫度異常點(diǎn),應(yīng)視具體情況,縮短記錄周期。
5.2 建議
a 本發(fā)電機(jī)為雙水內(nèi)冷機(jī)組,定子總進(jìn)水閥裝有濾網(wǎng),但由于密封圈在濾網(wǎng)后面靠機(jī)體一側(cè),故密封圈破損后碎片不能濾除,可能直接進(jìn)入機(jī)內(nèi),建議廠家加以改進(jìn)。
b 本次事故的發(fā)生,是由于定子冷卻水管被堵塞,但定子線圈的測(cè)溫元件卻不能及時(shí)反映出因突然性斷水導(dǎo)致溫度快速升高而造成的。建議廠家采用對(duì)突然發(fā)生的局部斷水過(guò)熱能起到預(yù)告作用的先進(jìn)測(cè)量手段,使溫度測(cè)量能準(zhǔn)確而迅速,從而避免事故的發(fā)生。
6 結(jié)束語(yǔ)
此次發(fā)電機(jī)定子更換線圈的工作之所以能順利進(jìn)行,與上海電機(jī)廠師傅嚴(yán)把工藝關(guān),本廠電修人員積極配合是分不開(kāi)的;另外,由于加強(qiáng)了全過(guò)程的高電壓技術(shù)監(jiān)督,嚴(yán)把了試驗(yàn)關(guān),保證了每一道工序的質(zhì)量,縮短了時(shí)間。該發(fā)電機(jī)定子線圈更換后,投入運(yùn)行一次并網(wǎng)成功,現(xiàn)已運(yùn)行6個(gè)月,未出現(xiàn)異常,說(shuō)明修理質(zhì)量良好。
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